绍兴市新民热电赵建红 陈耀东
摘 要:通过改造实例介绍了传统的抽凝式汽轮机,通过部分结构改造,成为抽凝式或背压式兼用的双功能汽轮机,以适应日供热负荷变动大的运行工况,更可作为调峰机组,配合主背压机运行。其运行方式灵活,热负荷变化适应性强,比减温减压器节能效果好,经济效益好,且改造费用低,机组可靠性高,是老热电厂适应供热负荷变动大的较佳选择。
关键词:改造 双功能 汽轮机
前 言:
一些曾以抽凝式汽轮机为主的老热电厂,在煤价居高不下、环保要求日益提高、生产成本年年上升的压力下,凡是抽凝机运行,发电越多越亏,当昼夜供热负荷变动大时,煤耗激增,亏损严重,有的企业采用拆抽凝机,新装背压机;有的将旧抽凝机返厂,重新改造成背压机,但是均无法适应晚上低供热负荷的运行工况,因为当供热负荷低于额定的50%时,背压式汽轮机的单耗比抽凝机反而高,当供热负荷变化超过50%时,单纯的背压机难以稳定地运行。
为适应日供热负荷变化大的实际工况,更为了节能降耗,我们对原抽凝机进行部分结构改造,热负荷大时按背压机工况运行,热负荷小时按抽凝机工况运行,成为具有双重功能的汽轮机,其改造简单可行,改造费用仅需27万元,改造进度快,机组具有热负荷适应性强,运行方式灵活,节能效果好(较抽凝机),经济效益显著等优点,是老热电厂改造的最佳选择之一。
实例介绍如下:
一、抽凝式汽轮机改造的必要性:
1、以C12-4.9/0.98型12MW冲动式抽凝机为例:
数据 序号 |
项目 |
单位 |
参数 |
备注: 当锅炉效率为90%,吨标煤产汽为9.6t/t,最大抽汽80t/h时,外供汽约66t/h,则供热比a=Qr/Qh=66/112=0.589,用于发电标煤量Bd=112×(1-0.589)/9.6=4.795t,该汽轮机的发电标煤单耗B d=4.795/12000=399g/kwh |
1 |
进汽压力/进汽温度 |
|
4.9MPa/470℃ |
|
2 |
进汽量 |
t/h |
112 |
|
3 |
最大抽汽量 |
t/h |
80 |
|
4 |
抽汽压力 |
MPa |
0.98/298℃ |
|
5 |
低压缸流量 |
t/h |
28 |
|
6 |
排汽压力 |
MPa |
0.005 |
|
7 |
电功率 |
kw |
12000 |
|
8 |
汽耗 |
|
7.25 |
|
9 |
主汽焓值 |
KJ/Kg |
3364 |
|
10 |
抽汽焓值 |
KJ/Kg |
3150 |
|
11 |
发电标煤单耗 |
g/kwh |
399 |
上述抽凝机即使在额定工况时,向外供汽66t/h,发电标煤单耗已达399g/kwh,当供热负荷小时,单耗还要增大。当供热负荷大于66t/h时,还要用减温减压补充供热,发电标煤单耗更大,这远比全背压机的200g/kwh煤耗高,为了节能减排和企业的经济效益,必须努力降低单耗,并能适应热负荷变化大的供热工况,因此对原抽凝机进行结构改造,减少冷凝排汽量,减少冷端损失,减少发电比例,可以减少标煤单耗,从而提高一次能源的利用效率。
二、改造抽凝机的常用几种方案比较。
序号 |
改造方案 |
工程量 |
投资及效益 |
适用工况 |
1 |
新装反动式背压机替代旧抽凝机 |
需重做基础,按新背压机改造其系统,设备投资比冲动式高500万元,工程量大,工期为三个月。 |
约2000万元,汽耗10.5kg/kwh,汽耗低,效率高,效益好。 |
在同样供热量工况下,反动式背压机比冲动式背压机多发电10-12%,汽耗低5%,B12-4.9/0.98机为例,年多创效益约500万元。 |
2 |
新装冲动式背压机替代旧抽凝机 |
重做基础,系统改造。工程量大,工期3-4个月。 |
约1500万元,汽耗11.10kg/kwh,但汽耗高于反动式汽轮机。效益较好 |
有稳定的80%以上的供热负荷,效益好。不适用供热小于50%以下工况。 |
3 |
拆旧抽凝机返改造厂改为背压机 |
改造厂利用原汽缸和轴,重配装6级叶轮的背压机,但工期长(约半年),投资费用虽少,但效率比新背压机低 |
约1000万元,旧机寿命及效率不及新的 |
适用有稳定的80%以上供热负荷工况,但效益低于新的冲动式汽轮机,旧机寿命效率不及新的。 |
4 |
改造成为双功能(抽汽兼背压)汽轮机 |
本体不改动,将油动机改为手动控制,增设除盐水喷淋,降低后汽缸温度 |
约30万元 |
效率和效益低于背压机。可以适应供热变动大的工况,可以根据供热量随时切换成背压式或抽凝式运行。 |
上述四种方案比较,前三种均为改造成单一的背压机,其中改造反动式背压机是最佳效率,最佳效益,它们都适用于供热负荷50%以上,且又稳定的工况,效率高,效益好,否则低背压运行效率很低,单耗还比抽凝机高,另外有经济实力的热电厂,不宜采用旧汽轮机返厂改造方案,因为用重金改造,长工期去改造旧汽轮机,无论机器的效率、寿命,以及运行的可靠性,远比新机器差,是得不偿失。正如二手汽车返新改造得最好,性能和单耗永远不如新的汽车。相对来说,改造成双功能的汽轮机,由于其投资省,改造量小,费用低,可靠性高,改造后可适应供热负荷变动大的运行工况,可随时根据供热量切换成背压式运行,化小钱也能取得较低能耗,最好效益。
三、抽凝式汽轮机改为双功能汽轮机内容。
1、将原由调速系统控制的抽汽油动机,改为手操控制。如图1:
图1 抽汽油动机改为手动控制
2、凝汽器内部增设专用的除盐水喷淋装置,提高真空,以降低后汽缸的排汽温度。除盐水喷淋水量为20~40t/h,其压力应为0.3~0.5MPa,如图2:
图2 凝汽器增设除盐水喷淋系统
3、改造汽封系统,保证轴向推力平衡。严格控制汽封间隙和通流间隙。
4、加工严重磨损的旋转隔板结合面,对最小开度复查,保证控制进入低压缸蒸汽流量在4-5t/h,从而减少凝结产生的冷端损失。
四、抽凝机改造为双功能汽轮机运行的注意事项。
1、背压机运行时排气缸温度不应高于70℃。由于进低压缸的排汽量随着热负荷变动而变化,存在着汽轮机的鼓风摩擦,会引起排汽缸的温度升高,增加除盐水的喷淋量,能提高真空,加速冷却,确保后汽缸温度不超,所以除盐水量必须随供热负荷的变化作实时调整。
2、低负荷运行时,进汽量不应低于18t/h,才能保持抽凝式稳定运行。
3、当供热负荷偏小时,可由背压机手动切换成抽凝机运行。
4、当供热负荷在50t/h以上时,切换成背压式运行。此时投入喷淋装置,工业抽汽管道为排
汽管道,低压缸进汽量为最小流量。
5、在手动调整旋转隔板行程时,要结合热负荷量,特别要注意防止过调。
6、相关改造和改进,应征得制造厂家设计部门的意见,以免考虑不周造成不良后果。
五、改造为双功能汽轮机,相同供热负荷情况下的经济效益分析。
双功能机组背压工况下运行与抽凝工况下运行经济效益比较(取外供热量60吨/小时情况下比较)
序号 |
项目 |
按原抽凝工况下运行 |
按改后双功能背压工况运行 |
1 |
进汽压力/进汽温度 |
4.9MPa/470℃ |
4.9MPa/470℃ |
2 |
汽机进汽量(吨/小时) |
104 |
79 |
3 |
外供热量(吨/小时) |
60 |
60 |
4 |
本厂用汽量(吨/小时) |
15 |
14 |
5 |
抽汽压力 |
0.8 |
0.8 |
6 |
低压缸流量(吨/小时) |
2.8 |
4 |
7 |
机组轴封用汽(吨/小时) |
1 |
1 |
8 |
排汽压力(MPa) |
0.005 |
0.005 |
9 |
发电量(kw) |
11500 |
6500 |
10 |
耗标煤量(吨/小时) |
10.83 |
8.23 |
11 |
标煤(原煤)(元/吨不含税) |
980(770) |
980(770) |
12 |
煤成本(元/小时) |
10.83×980=10613 |
8.23×980=8065 |
13 |
电收入(元/小时) |
11500×0.88×0.4954=4649 |
6500×0.88×0.4954=2628 |
14 |
热收入(元/小时) |
60×0.91×166=9064 |
60×0.91×166=9064 |
15 |
总收入(元/小时) |
4649+9064=13713 |
2628+9064=11692 |
16 |
固定成本(元/小时) |
3540 |
3540 |
17 |
总成本(元/小时) |
3540+10613=14153 |
3540+8065=11605 |
18 |
利润(元/小时) |
13713-14153=-440 |
11692-11605=87 |
19 |
年税前利润(7000小时) |
亏308万元 |
盈60.9万元 |
20 |
供电标煤单耗(g/kwh) |
412 |
257 |
备注:发电总厂用电以12%,管损以9%,售电价0.4594元/千瓦时,售热价166元/吨(不含税),标煤产汽率9.6吨/吨,原煤价770元/吨(不含税),标煤价980元/吨,原煤热值5500大卡计算。 |
从上表可知,在外供热60吨/小时的情况下,抽凝式工况运行,由于存在冷端损失,供电标煤单耗412g/kwh,年亏损308万元。如改为背压式工况运行,冷端损失大大减少,停用了循环水泵,还节省厂用电,节省用水,供电标煤单耗下降为257g/kwh,年能盈利约60.9万元。背压式工况时,供热量越大,单耗越低,效益越好。双功能机组按背压工况运行比按抽凝工况运行能耗降低,经济性更高,且煤价越高差值越大。
结论:抽凝式汽轮机改造为双功能(抽凝兼背压式)汽轮机,可以适应日负荷、季负荷变动大的运行工况,也可作为调峰机组,配合主力背压机运行,其运行方式灵活,热负荷变化适应性强,当背压方式运行时,冷端损失大大减少,比抽凝方式运行单耗明显降低,经济效益大大提高,又由于改造方案简单易行,投资少,工期短,运行安全可靠,适合资金短缺的老热电厂,这种化小钱的简单的改造升级,是降低单耗,提高效益的一种较好选择。但必须指出,无论怎么改造,单耗和效益都不如冲动式背压机,更不如反动式背压机。
各厂应根据实际的供热负荷来选择匹配的背压机,或改抽凝机为背压兼抽凝的双功能汽轮机,要应厂之宜,结合供热量的变化,合理选配。